在隔膜法燒堿生產(chǎn)中,蒸發(fā)系統(tǒng)回收鹽的處理設(shè)備普遍采用了WG型刮刀卸料
離心機(jī)。該機(jī)具有操作彈性系數(shù)大、適應(yīng)物料性強(qiáng)、可以靈活調(diào)控的特點(diǎn),曾是處理燒堿回收鹽的主要設(shè)備。20世紀(jì)90年代中后期,許多氯堿企業(yè)嘗試采用國產(chǎn)雙級活塞推料
離心機(jī),并逐步推廣使用。1998年,株洲化工集團(tuán)燒堿廠安裝了第1臺(tái)HRN-630雙級推料離心機(jī),2003年又有2臺(tái)P500雙級推料離心機(jī)投入使用。針對雙級推料離心機(jī)調(diào)試和相繼投運(yùn)過程中出現(xiàn)的一些問題,提出了整改措施并已實(shí)施,效果良好。
?。彪p級推料離心機(jī)的主要技術(shù)參數(shù)、特點(diǎn)、工作原理
?。保敝饕夹g(shù)參數(shù)
?。校担埃半p級推料離心機(jī)的主機(jī)功率45kW,轉(zhuǎn)速2000r/min,操作電流30~35A,推料次數(shù)控制在40~80次/min,油壓2.0MPa,生產(chǎn)能力6~12t/h。
?。保蔡攸c(diǎn)
與WG型離心機(jī)相比,雙級推料離心機(jī)體積小,轉(zhuǎn)速快,進(jìn)料連續(xù),生產(chǎn)連貫性強(qiáng),洗滌用水量少,燒堿蒸發(fā)過程中外加水量減少,不需另外配置油系統(tǒng)和自動(dòng)控制系統(tǒng),檢修方便,操作簡單。雖應(yīng)用條件苛刻,操作彈性系數(shù)小,但發(fā)展趨勢很樂觀。
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需要分離的鹽漿通過進(jìn)料管連續(xù)地供給離心機(jī),進(jìn)料分配器將鹽漿均勻撒在第1級轉(zhuǎn)鼓上,經(jīng)過篩網(wǎng),大部分母液得到過濾。不僅轉(zhuǎn)動(dòng)并且做往復(fù)運(yùn)動(dòng)的第1級轉(zhuǎn)鼓又將形成的濾餅推到第2級轉(zhuǎn)鼓內(nèi),使濾餅在轉(zhuǎn)鼓中有足夠的停留時(shí)間,并獲得更大的離心力,從而進(jìn)一步分離最后濾餅中的液體,使含液量很低后出轉(zhuǎn)鼓,經(jīng)固體收集斗自然下落機(jī)外;第2級轉(zhuǎn)鼓與第1級轉(zhuǎn)鼓分離后的母液一并經(jīng)液體收集斗流出機(jī)外。固液分離過程中,洗滌水由噴頭連續(xù)噴到轉(zhuǎn)鼓濾餅上,與母液一起排出。
?。餐哆\(yùn)過程中出現(xiàn)的問題
使用雙級推料離心機(jī)是在淘汰WG-1700型離心機(jī)的同時(shí)進(jìn)行的(基本是在原WG-1700離心機(jī)的鹽處理工藝和配套設(shè)備上進(jìn)行)。使用時(shí)既要達(dá)到平衡10萬t/a100%燒堿的生產(chǎn)能力,又要滿足工藝指標(biāo):分離后的固相鹽溶解后ρ(NaCl)≥280g/L、ρ(NaOH)≤3.28g/L,母液中ρ(NaOH)≥240g/L、固液比≤10%。因此,雙級推料離心機(jī)很長一段時(shí)間不能達(dá)到理想運(yùn)行狀態(tài),主要問題如下。
(1)推料過程中,突然停止推料,濾餅緊緊吸附在篩網(wǎng)上,必須停車用大量水沖洗干凈,才能重新啟動(dòng)投料。
(2)不能單獨(dú)處理濃堿冷卻后的鹽漿,這種鹽漿進(jìn)入離心機(jī)后,轉(zhuǎn)鼓內(nèi)不能形成濾餅,機(jī)身震動(dòng)嚴(yán)重并伴隨著鹽、堿沖出機(jī)外,無法調(diào)節(jié)指標(biāo),最后只能停用1臺(tái)或者全部,用WG-1700離心機(jī)可以處理這部分冷卻鹽漿。
(3)運(yùn)行過程中,很多干鹽吸附在下鹽斗內(nèi)壁,造成堵塞,損壞刮刀。
(4)母液是供下段蒸發(fā)器進(jìn)行再濃縮,若母液中含固量嚴(yán)重超標(biāo),體積分?jǐn)?shù)最高達(dá)20%,造成設(shè)備結(jié)垢加劇,消耗增加;另外,干鹽溶解后達(dá)不到規(guī)定指標(biāo),含堿量超出數(shù)倍,造成浪費(fèi)。
(5)下鹽斗連接機(jī)身的螺栓經(jīng)常斷裂,影響正常運(yùn)行,嚴(yán)重時(shí)機(jī)身強(qiáng)烈震動(dòng),損壞油系統(tǒng)附件,停機(jī)檢修次數(shù)多。
(6)生產(chǎn)能力不足。因多方面影響不能正常運(yùn)行,生產(chǎn)能力與產(chǎn)品說明書所示相差較大。
3 原因分析
(1)雙級推料離心機(jī)是連續(xù)進(jìn)料、連續(xù)洗滌、連續(xù)出料的操作過程,因此,要求分離的鹽漿有一定的穩(wěn)定性。
(2)與WG型刮刀卸料離心機(jī)技術(shù)性能差別較大,特別在物料供給的整個(gè)工藝上應(yīng)該與設(shè)備的技術(shù)性能相結(jié)合,要提供與之相配的使用條件。
(3)為防止干鹽吹散,用水霧濕法收集,而下鹽斗不是垂直制作,容易使?jié)覃}沾在內(nèi)壁上,造成堆積、堵塞。
(4)該機(jī)的配套設(shè)計(jì)與適當(dāng)?shù)恼{(diào)試要根據(jù)燒堿回收鹽的特性進(jìn)行可行性調(diào)整。
(5)雙級推料離心機(jī)轉(zhuǎn)速快、推料頻率高、物料進(jìn)出連續(xù)性強(qiáng)、對動(dòng)平衡的要求特別敏感,如果在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)不能形成濾餅或者物料形成偏重,機(jī)身的穩(wěn)定性將受到影響。
(6)離心機(jī)的運(yùn)行性能是確定的,而燒堿回收鹽的黏度、投料穩(wěn)定性、鹽漿狀態(tài)隨時(shí)變化。鹽漿來源于以下幾個(gè)方面:①濃堿溢流槽的鹽固液比較大,連續(xù)穩(wěn)定供給;②蒸發(fā)器內(nèi)經(jīng)旋液分離器底部排出的鹽結(jié)晶較大,溫度在70℃以上;③濃堿冷卻槽及系統(tǒng)內(nèi)收集的其他鹽黏度小,供量不穩(wěn)定,溫度一般在45℃以下。所以,以上集中鹽漿如果能有效地結(jié)合在一起,將有利于均勻、穩(wěn)定、連續(xù)地分離。
根據(jù)上面分析,湖南株洲化工集團(tuán)抓住以下幾個(gè)重點(diǎn)進(jìn)行改造:①針對該機(jī)型設(shè)計(jì)最佳工藝流程,達(dá)到進(jìn)料連續(xù)、均勻的目的;②及時(shí)調(diào)整該機(jī)可控附件,確保整機(jī)性能的穩(wěn)定;③綜合處理多種鹽漿,提高進(jìn)料固液比。
4采取的措施
(1)離心機(jī)由高位槽自然下料改為用泵通過旋液分離器底流進(jìn)料,提高進(jìn)料的固液比。
(2)將全系統(tǒng)多種鹽集中到鹽漿高位槽,使料液達(dá)到均勻混合的比例,確保進(jìn)料穩(wěn)定。
(3)鹽漿高位槽的錐體由90°改為44°,以利于鹽漿順暢地經(jīng)旋液泵供給離心機(jī),減少高位槽中的堆積鹽,杜絕斷料而引起的不正常運(yùn)行。
(4)下鹽斗與機(jī)身的螺栓連接改為彈性軟件連接,消除由此而引起的震動(dòng),確保主機(jī)平衡。
(5)調(diào)節(jié)洗滌水量和噴嘴位置,選定推料次數(shù)在65次/min左右,減少母液中含固量,降低固鹽中含堿量。
(6)鹽漿高位槽頂部增設(shè)溢流管,避免物料外溢;同時(shí)在系統(tǒng)鹽漿暫時(shí)不正常時(shí)起到分流部分清液的作用。鹽漿高位槽下部增設(shè)料液分布總管,供給各臺(tái)機(jī)單獨(dú)取料,總管上裝有生水沖洗閥,及時(shí)處理不正常堵塞。
(7)利用油泵冷卻水沖洗下鹽斗的干鹽,并將下鹽斗改為垂直筒體,解決鹽的堆積問題。
5改進(jìn)后的鹽漿處理工藝改進(jìn)后的鹽漿處理工藝如圖1所示。
從蒸發(fā)器中排出的結(jié)晶鹽、濃堿冷卻槽及系統(tǒng)內(nèi)收集的其他鹽漿、濃堿槽溢流的沉降鹽全部進(jìn)入離心機(jī)鹽漿高位槽,鹽漿從高位槽底部經(jīng)總管,由泵打入旋液分離器。旋液分離器底流通過球閥(DN50)調(diào)節(jié)后進(jìn)入雙級推料離心機(jī),頂流與高位槽多出的清液經(jīng)溢流管進(jìn)入溢流槽,再流至母液槽與離心機(jī)分離后的母液一起用泵送至中間堿槽1#,溢流至中間堿槽2#,完成最后的沉降??液槽、中間堿槽的鹽用泵送至鹽漿高位槽處理。離心機(jī)分離后的固體干鹽進(jìn)入化鹽槽,經(jīng)回收水溶解后用泵送至鹽水工段。在母液槽、溢流槽、中間堿槽、鹽漿高位槽均設(shè)有液位報(bào)警裝置,防止跑料,并可判斷固液情況。
6結(jié)論
自1998年采用第1臺(tái)雙級推料離心機(jī),至2005年,相繼調(diào)整了洗滌水量、洗滌位置,改變了下鹽斗連接方式和下鹽程序,改變了推料次數(shù)、進(jìn)料控制過程,確定了固液比和均衡供料(是決定該種機(jī)型正常運(yùn)行的關(guān)鍵所在);另外,離心機(jī)的各項(xiàng)性能也是重要的因素。在認(rèn)真操作和精心維護(hù)、使用等嚴(yán)格管理下,各臺(tái)機(jī)目前運(yùn)行正常,指標(biāo)穩(wěn)定。