摘要:石焦集團采用福樂偉三相超級離心除渣機對焦油固液相、液液相進行分離,經(jīng)過一段時間的運行, 摸索出了該
離心機的最佳運行條件,焦油脫水除渣效果良好,達到了提高質(zhì)量、節(jié)能減排的目的。
關(guān)鍵詞:超級
離心機;焦油;預(yù)處理;應(yīng)用
中圖分類號:TQ522.6 文獻標識碼:B 文章編號:1006-5008(2010)01-0051-02
1 前言
石焦集團有JN60-82型大容積焦爐2座,焦爐煤氣經(jīng)循環(huán)氨水噴灑冷卻,產(chǎn)生的焦油氨水混合液從焦爐荒煤氣主管道經(jīng)氣液分離器分離后,流入帶有刮刀的機械化氨水澄清槽,澄清后分離為三層,上層為氨水,中層為粗焦油,下層為焦油渣。氨水送入循環(huán)氨水槽冷卻焦爐煤氣;焦油渣被排至焦油渣車上,送到煤場配煤;粗焦油用泵送至焦油儲槽,回收的粗焦油含有一定量的水分和焦油渣,使后續(xù)的焦油加工效率下降,容易造成管道堵塞和破裂等事故。因此,降低焦油含水量和帶渣量是保證焦油蒸餾系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的前提。
為減少焦油含水帶渣量,系統(tǒng)于2005年11月安裝了福樂偉三相離心除渣機,經(jīng)過三年多的運行,焦油脫水除渣效果良好,提高了焦油質(zhì)量。
2 存在問題
由于從機械化氨水澄清槽排出的粗焦油含水多(6%~8% ),造成焦油蒸餾系統(tǒng)的壓力高、流動阻力加大,甚至打亂蒸餾操作規(guī)程。伴隨著水分帶入的腐蝕性介質(zhì),還引起設(shè)備和管道的腐蝕。另外,粗焦油中含大量焦油渣,每年需對焦油儲罐進行清理,要耗費大量的人力物力,特別是采用焦爐高壓氨水無煙裝煤技術(shù)后,使得大量的煤粉進入荒煤氣中,繼而引起煤焦油所含煤粉比重增加,主要表現(xiàn)在焦油中喹啉不溶物增多,增大了煤焦油加工后續(xù)設(shè)備的阻力。石焦集團焦油工段在2005年4月,焦油二段柱塞泵的壓力由正常值的0.6MPa升至1.6MPa,安全閥頻繁開閉,最終被迫停產(chǎn)。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)管式爐彎頭和直管段附著大量的焦油渣,其中管式爐輻射段7根爐管堵塞尤為嚴重,采用人工清理和機械高壓清理均不見效,最后只得將7根爐管更換,此次檢修共計進行了20天,嚴重影響焦油的正常生產(chǎn)。
3 福樂偉三相超級離心機
3.1 工作原理
福樂偉三相離心除渣機的型號是Z4E-3/441,處理能力10~12t/h,驅(qū)動電機22kW,螺旋驅(qū)動電機福樂偉7.5kW,最大轉(zhuǎn)速4 200r/min,固體最大密度1.4g/cm3,螺旋差速1~20r/min。福樂偉三相離心除渣機的工作原理:需要分離的物料(粗焦油)通過離心機中心供料管進入離心機內(nèi),在離心力的作用下,密度最大的固體(焦油渣)沉降到轉(zhuǎn)鼓壁上。二相密度不同的清夜形成同心圓柱,較輕的液相(氨水)處于內(nèi)層,較重的液相(凈焦油)處于外層。不同液體環(huán)的厚度可通過調(diào)節(jié)溢流堰和可變?nèi)~輪來改變。分離后的氨水和凈焦油分別由各自的出口排出,沉積在轉(zhuǎn)筒壁上的固體(焦油渣)由螺旋輸送器傳送到轉(zhuǎn)筒體的錐體端,從排料口排出。
3.2 工藝流程
機械化氨水澄清槽的粗焦油送入粗焦油儲罐,當粗焦油儲罐達到一定液位后,啟動粗焦油泵把粗焦油送入三相超級離心機進行脫水除渣,在超級離心機內(nèi)粗焦油被分為三相,固相為焦油渣,排入渣車送至煤場;輕液相為氨水,流入氨水中間槽;重液相為凈焦油,流入凈焦油中間槽。凈焦油用凈焦油泵送入焦油原料儲罐,作為焦油蒸餾加工原料,工藝流程見圖1。
4 超級離心機的控制要點及應(yīng)用效果
4.1 控制要點
在離心機的運行期間,根據(jù)實際操作情況和離心機的性能參數(shù),經(jīng)過對離心機反復(fù)的摸索,總結(jié)出了離心機的最佳運行條件:
(1)離心機進料量控制在8~9m3/h,保證離心機穩(wěn)定運行。進料少則無法滿足生產(chǎn)需要,進料大,離心效果不好,運行不穩(wěn),影響離心機運行的穩(wěn)定性。
(2)離心機進料溫度控制在80~85℃。因為油溫越低,粘度越大,焦油中的油、渣分離不充分,達不到分離效果;油溫越高,焦油中的油、水分離效果差,同時對離心機的損害大,降低設(shè)備的使用壽命。
(3)離心機轉(zhuǎn)筒速度3 500~3 700r/min,扭矩18%~20%,轉(zhuǎn)筒速度越高,分離效果越好,但轉(zhuǎn)速高,軸承溫度也高,易出現(xiàn)設(shè)備故障;轉(zhuǎn)筒速度低,則達不到分離效果。
(4)做好超級離心機維護保養(yǎng)工作。要求職工每班對離心機的潤滑、振動、聲音進行檢查,并做好記錄;每季度對離心機進行清洗,清洗水溫控制在80~82℃為宜。
4.2 應(yīng)用效果
(1)脫渣效果。使用離心機之前,焦油系統(tǒng)每年計劃停產(chǎn)4次,對塔設(shè)備進行清理,設(shè)備內(nèi)堵塞嚴重,清出物較多,同時焦油儲罐每年需清理一次。從安裝離心機后運行至今,未對焦油儲罐進行清理,同時計劃停產(chǎn)次數(shù)由每年4次降至2次,拆開塔器檢查,內(nèi)部堵塞明顯減輕,打開管式爐彎頭,未發(fā)現(xiàn)彎頭及直管段有明顯的焦油渣積存。
(2)脫水效果。一段柱塞泵前焦油含水量由4%降為2%,減短了焦油脫水時間,降低了系統(tǒng)能耗,并且由于含水量的降低,水中的固定銨鹽含量相應(yīng)降低,減輕了對設(shè)備管道的腐蝕和液體廢棄物的排放。
(3)保證了工藝的穩(wěn)定性,提高了焦油處理量。由于原料焦油含水帶渣量降低,穩(wěn)定了焦油蒸餾的生產(chǎn),大大降低了停工的次數(shù),保證了焦油系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定的運行,提高了焦油處理能力。
5 結(jié)語
石焦集團采用超級離心除渣機對焦油進行脫水,焦油含水量穩(wěn)定在2%以下,保證了焦油加工系統(tǒng)長周期連續(xù)穩(wěn)定運行。對粗焦油進行脫渣后,減少了原料焦油的帶渣量,降低了對設(shè)備、管道的沖刷,延長了設(shè)備的使用壽命,降低了維修費用。該超級離心機脫出的焦油渣送至煤場進行焦油渣成型配煤,廢棄物再利用,符合節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟的要求,同時還降低了生產(chǎn)成本,提高了經(jīng)濟效益。