巴陵石化停工6年的環(huán)己烷氧化高壓裝置復產(chǎn)

作者: 2018年08月20日 來源:全球化工設備網(wǎng) 瀏覽量:
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8月11日,巴陵石化己內(nèi)酰胺部停工6年的環(huán)己烷氧化高壓裝置,檢修技改后復產(chǎn)一次開車成功,當天產(chǎn)出合格環(huán)己酮。目前,裝置日產(chǎn)優(yōu)質(zhì)環(huán)己酮120噸左右。該裝置復產(chǎn),有效緩解了己內(nèi)酰胺高負荷生產(chǎn)環(huán)己酮原料短缺矛盾,
8月11日,巴陵石化己內(nèi)酰胺部停工6年的環(huán)己烷氧化高壓裝置,檢修技改后復產(chǎn)一次開車成功,當天產(chǎn)出合格環(huán)己酮。目前,裝置日產(chǎn)優(yōu)質(zhì)環(huán)己酮120噸左右。該裝置復產(chǎn),有效緩解了己內(nèi)酰胺高負荷生產(chǎn)環(huán)己酮原料短缺矛盾,降低生產(chǎn)成本。
  該部環(huán)己烷氧化高壓裝置1991年建成投產(chǎn),年設計產(chǎn)能5萬噸,主要為己內(nèi)酰胺生產(chǎn)提供環(huán)己酮原料,開車20多年來曾保持高負荷生產(chǎn),創(chuàng)國內(nèi)同類裝置安全連續(xù)運行最佳記錄。2012年10月,受各方因素影響,在當時市場環(huán)己酮供大于求的情形下,巴陵石化停產(chǎn)該裝置。

  近兩年來,國內(nèi)環(huán)己酮市場供不應求,己內(nèi)酰胺廠家生產(chǎn)負荷受限,巴陵石化己內(nèi)酰胺部也面臨原料高價采購供應壓力。經(jīng)測算分析,該部研判裝置經(jīng)適當改造,優(yōu)化工藝技術(shù),在環(huán)保達標的前提下,有利于降成本,決定恢復環(huán)己烷氧化高壓裝置生產(chǎn),并得到公司批復。

  環(huán)己烷氧化高壓裝置復產(chǎn)檢修今年初啟動,由大成檢修公司實施。由于停工時間長,大部分設備出現(xiàn)老化、銹蝕現(xiàn)象,需對裝置所有動、靜設備,儀表,電氣等進行全面檢查,更換3000多米伴熱管線,調(diào)試90個聯(lián)鎖值。工藝流程優(yōu)化方面,進行“6(氧化)釜改5釜”等技術(shù)改造。同時,他們還修復8年未運行的關(guān)鍵設備空氣壓縮機,先后3次試車,實現(xiàn)正常運行。環(huán)己酮車間在保持正常生產(chǎn)的同時,抽調(diào)青年骨干出班檢修,與大成檢修公司人員并肩作戰(zhàn),連續(xù)2個月無休。

  為確保環(huán)己烷氧化高壓裝置順利復產(chǎn),己內(nèi)酰胺部成立復工改造項目組強化組織協(xié)調(diào)。他們根據(jù)裝置特點和常見泄漏情形,制定應急預案并進行桌面演練;發(fā)動設備專業(yè)線全體人員深入現(xiàn)場,仔細排查整改問題50多項;對上崗人員進行操作培訓,力求人人能獨立頂崗。裝置開車期間,管理和技術(shù)人員72小時現(xiàn)場值守。
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