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中韓石化攻克生產瓶頸保高產穩(wěn)產

作者: 2018年11月20日 來源:全球化工設備網 瀏覽量:
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1至10月,中韓石化聚烯烴分部優(yōu)化生產,積極解決困擾生產的瓶頸問題,確保裝置高負荷穩(wěn)產,取得良好經濟效益?! ∧瓿酰巯N分部JPP裝置因袋濾器F301濾袋堵塞,停工清理。堵塞主要原因是濾袋材質為聚丙烯氈,發(fā)生
1至10月,中韓石化聚烯烴分部優(yōu)化生產,積極解決困擾生產的瓶頸問題,確保裝置高負荷穩(wěn)產,取得良好經濟效益。
  年初,聚烯烴分部JPP裝置因袋濾器F301濾袋堵塞,停工清理。堵塞主要原因是濾袋材質為聚丙烯氈,發(fā)生破損后起不到過濾作用,大量細粉便通過濾袋進入F301造成堵塞。裝置及時聯系廠家生產金屬燒結濾袋,將164根濾袋全部更換,徹底解決了濾網破損問題, F301再未發(fā)生堵塞。

  STPP裝置的板式換熱器E208運行一段時間后,便會被循環(huán)水中的雜質堵塞,換熱效率大幅下降,導致裝置負荷只能維持在低位。特別是夏天循環(huán)水溫度高時,裝置只能維持20噸/時的負荷,致使全廠丙烯平衡困難。為此,裝置定期對E208進行反沖洗,同時改造E208管路,增加一臺備用換熱器,將對裝置的影響降至最低。目前,該裝置負荷長期保持較高水平,確保經濟效益最大化。

  擠壓造粒機組是關鍵特護機組,出現故障會影響生產連續(xù)性,甚至會造成裝置停工。JPP裝置聚合工藝特殊,容易產生細粉和塊料,每3至6個月需進行檢修,會造成擠壓機長時間無料停機,而塊料會概率性卡停旋轉下料閥,也會造成擠壓機聯鎖停機。為此,裝置從“機電儀操管”五方面做好備件管理,細化設備壽命管理,監(jiān)控油質潤滑管理,同時做好預防性維修,確保機組安全平穩(wěn)運行。
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