安慶石化多方舉措降低裝置能耗
作者: 2019年02月25日 來(lái)源:全球化工設(shè)備網(wǎng) 瀏覽量:
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隨著企業(yè)生產(chǎn)管理要求的日益嚴(yán)格,降低生產(chǎn)加工能耗,成了各單位工作重中之重。新年伊始,安慶石化煉油一部加氫區(qū)域積極行動(dòng),召開(kāi)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)分解,尋找節(jié)能降耗突破口,通過(guò)生產(chǎn)調(diào)整、優(yōu)化運(yùn)行模式等方法,
隨著企業(yè)生產(chǎn)管理要求的日益嚴(yán)格,降低生產(chǎn)加工能耗,成了各單位工作重中之重。新年伊始,安慶石化煉油一部加氫區(qū)域積極行動(dòng),召開(kāi)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)分解,尋找節(jié)能降耗突破口,通過(guò)生產(chǎn)調(diào)整、優(yōu)化運(yùn)行模式等方法,在裝置節(jié)能降耗中并取得了明顯的效果。
航煤裝置由原汽油加氫裝置改造而來(lái),循環(huán)機(jī)是往復(fù)式壓縮機(jī),沒(méi)有針對(duì)航煤工況進(jìn)行改造,一直以來(lái)機(jī)組是全負(fù)荷運(yùn)行,機(jī)出口流量控制是靠出口返回調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)返回量來(lái)完成,部分氣體返回造成能耗浪費(fèi)。2月14日在區(qū)域負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)下,工藝、設(shè)備、班組協(xié)調(diào)配合,上午9點(diǎn)將壓縮機(jī)負(fù)荷由100%降到50%運(yùn)行,出口返回閥開(kāi)度從98%關(guān)到20%,電機(jī)電流從16A降低到8A。經(jīng)測(cè)算,每小時(shí)節(jié)電75千瓦時(shí),全年可節(jié)電36萬(wàn)元。
為了降低加熱爐燃料氣消耗,區(qū)域主管沙從宇和技能大師董東討論后并向生產(chǎn)部門申請(qǐng)批準(zhǔn)工藝指標(biāo)更改,提高飽和反應(yīng)器出入口溫度,將飽和反應(yīng)器入口溫度提高5℃,經(jīng)實(shí)際操作證明,輻射室爐膛溫度下降了30℃。
另外,根據(jù)冬季生產(chǎn)的特點(diǎn),從節(jié)能降耗出發(fā),隨氣溫變化及時(shí)調(diào)整各冷卻器的循環(huán)水量,在滿足溫度需要的條件下大大節(jié)約了循環(huán)水供應(yīng)量。
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