楊太寶 李訓(xùn)智
(濟(jì)南鋼鐵股份有限公司 焦化廠,山東 濟(jì)南 250101)
摘要:通過理論計(jì)算并結(jié)合生產(chǎn)實(shí)踐,掌握焦炭在干熄爐內(nèi)實(shí)際燒損情況。探討了焦炭燒損率的影響因素以及控制措施,對焦化行業(yè)干熄焦系統(tǒng)生產(chǎn)操作具有推廣價值。
關(guān)鍵詞:干熄焦 焦炭燒損率 風(fēng)料比
1 前言
我廠6#、7#焦?fàn)t為JN60-6型60孔焦?fàn)t,與之配套的150t/h干熄焦裝置于2006年11月投產(chǎn)達(dá)效。自6#、7#焦?fàn)t焦炭實(shí)現(xiàn)全部干熄以來,統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)焦?fàn)t的計(jì)量單產(chǎn)波動較大,比歷史記錄下降較明顯。基于此原因,我廠對150噸/時干熄焦裝置的焦炭燒損率進(jìn)行了系統(tǒng)的標(biāo)定。
2 焦炭燒損率的研究
2.1 利用焦炭灰份確定焦炭的燒損率
我廠進(jìn)廠煤質(zhì)量較為穩(wěn)定,配合煤成份較平穩(wěn),因此可以粗略認(rèn)為在干熄過程中,焦炭中的灰份總量不會變化,通過對焦炭進(jìn)入干熄爐前后灰份比率的變化,粗略計(jì)算焦炭在干熄爐中的燒損率。2009年1月份,我廠利用焦炭灰份變化,對干熄爐燒損率進(jìn)行了一次標(biāo)定,結(jié)果如下:
焦炭平均灰份由11.73%增加到12.45%,增加0.72%。
表一:濕法熄焦與干法熄焦灰份對比
從上述數(shù)據(jù)看,150噸干熄焦的燒損率相當(dāng)高,達(dá)到5.9%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于1.0%的設(shè)計(jì)值。
2.2焦炭燒損率的熱平衡理論計(jì)算
2.2.1 干熄爐熱平衡法計(jì)算
紅焦裝入量為3121t/d,紅焦溫度約為1050℃,在干熄爐系統(tǒng)充分吸收紅焦顯熱且沒有空氣導(dǎo)人的情況下,根據(jù)能量守恒原理從理論上有下列關(guān)系
(1)紅焦顯熱:Q1=4.1868×l000×0.36908×1050×3121=5.064×109kJ
(2)裝入紅焦揮發(fā)份1.31%,排出冷焦揮發(fā)份0.85%,則揮發(fā)份顯熱Q2=4.1868×1000×(1.31%-0.85%) ×8000×3121=4.81×l08kJ
(3)焦炭燃燒產(chǎn)生熱量33850kJ/kg,設(shè)燒損率為X,則焦炭燒損產(chǎn)生的熱量Q3=33850×3121×1000X=1.056×1011XkJ
(4)干熄爐系統(tǒng)傳熱效率為83%,則循環(huán)氣體從干熄爐帶入鍋爐的總熱量:Q4= (QI+Q2+Q3)×83%=(4.69×109 +4.81×108 +1.056×1011X) ×83%=(4.209×109 +1.056×1011 X)kJ
2.2.2 鍋爐熱平衡計(jì)算
(1)已知540℃的過熱蒸汽焓為3323KJ/Kg, 105℃的鍋爐給水焓為436 KJ/Kg 256℃爐水焓為135 KJ/Kg,鍋爐排污率2%,設(shè)定蒸汽產(chǎn)量為Y t/d,則生產(chǎn)蒸汽消耗熱量:
Q5=(3323-436) ×l000×Y+ (1135-436)× 1000×2%×Y=2.901 ×106 Y。
(2)余熱鍋爐散熱系數(shù)q。取1.2%,則余熱鍋爐散失于周圍大氣中的熱量:;
Q6=Q5×q,=2.887× l06Y× 1.2%=3.481 ×l04Y,
(3)根據(jù)能量守恒定理得出:Q4=Q5+Q6,即得Y=360 X+1357.8
實(shí)際生產(chǎn)中,150噸干熄焦系統(tǒng)日產(chǎn)蒸汽量經(jīng)統(tǒng)計(jì)為:1716t/d, 則理論焦炭燒損率為:
燒損率=(1716—1357.8)/360=0.995%
通過熱平衡法計(jì)算出的實(shí)際值與理論燒損率<1.0%值相近。
2.3 碳含量法測算焦炭燒損率
按每小時10000m3/h(正常生產(chǎn)平均值)空氣導(dǎo)入量計(jì)算其對焦炭燒損率影響。
在干熄焦操作過程中,為了補(bǔ)充循環(huán)氣體在生產(chǎn)過程中的損耗,需不斷導(dǎo)入空氣進(jìn)行補(bǔ)充,而導(dǎo)入空氣中的氧氣與炙熱焦炭接觸時,不斷發(fā)生化學(xué)反應(yīng),從而導(dǎo)致焦炭的燒損。
其化學(xué)反應(yīng)式如下:
C+O2=CO2
在該反應(yīng)中,一個碳原子和一個氧分子反應(yīng)生產(chǎn)一個二氧化碳分子,碳的分子式量是12,氧的分子式量是32,兩者分子式量的比值是12:32,也就是說,在這個化學(xué)反應(yīng)中,每消耗32噸氧氣,需要12噸碳。
CO2+ C=2CO
在進(jìn)一步反應(yīng)中,一個二氧化碳分子和一個碳分子反應(yīng)生產(chǎn)二個一氧化碳分子,二氧化碳的分子式量是44,碳的分子式量是12,兩者分子式量的比值是44:12,也就是說,在這個化學(xué)反應(yīng)中,每消耗44噸二氧化碳,需要12噸碳。
在150噸干熄焦中,目前每小時的空氣導(dǎo)入量是10000m3(來自儀表自動顯示數(shù)據(jù)),氧氣在空氣中占21%左右,也就是說,每小時10000×21%=2100m3的氧氣進(jìn)入到干熄爐內(nèi),一天導(dǎo)入到干熄爐內(nèi)的氧氣達(dá)到2100×24=50400m3。氧氣在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的密度是1.429g/L=1.429kg/m3,據(jù)此推算,一天導(dǎo)入到150噸干熄爐內(nèi)的氧氣重量為:
1.429 kg/m3×50400m3=72021.6kg=72.02噸
由于循環(huán)氣體中氧含量一直保持1%左右不變,而且合理控制CO含量在3—6%之間, CO2含量<15%,因此設(shè)定導(dǎo)入氧氣全部與碳反應(yīng),而實(shí)際CO2含量在13.0%左右,其余均與碳反應(yīng)產(chǎn)生CO,則碳一天消耗量為:
72.02×12/32+99.02×(13.0%/20.0%)×12/44=36.45噸
焦炭的灰份按13.0%計(jì)算,則一天的焦炭燒損量為:
36.45/(1-13.0%)=41.90噸
150噸干熄焦每天熄焦151爐,按每爐20.40噸計(jì)算,其日生產(chǎn)能力為3080噸,則焦炭燒損率為:
41.90/3080×100%=1.36%
比較兩組理論和實(shí)際數(shù)據(jù)可以看出:我廠150噸/時干熄焦裝置實(shí)際焦炭燒損率偏高。
3 焦炭燒損的控制方法
3.1 可燃?xì)怏w成分的控制
經(jīng)由空氣導(dǎo)入閥向干熄爐環(huán)形煙道內(nèi)導(dǎo)入空氣,首先被燒掉的是循環(huán)氣體內(nèi)的可燃?xì)怏w如CO,H2,其次是焦粉,最后為小塊徑焦炭。因此可以通過控制可燃?xì)怏w含量的手段來控制焦炭 (焦粉)的燒損率。
當(dāng)導(dǎo)入空氣量過大時,可燃?xì)怏w含量低,焦粉、焦炭的燒損量就大,自然燒損率就高,反之亦然。因此,適當(dāng)提高H2和CO含量的控制范圍可以起到降低燒損率的作用。
2009年2月上旬,我廠對150t/h干熄焦的空氣導(dǎo)入孔開度進(jìn)行了調(diào)整攻關(guān),最后規(guī)定其空氣導(dǎo)入孔開始不能高于45%,穩(wěn)定運(yùn)行一段時間后,對其燒損率進(jìn)行了標(biāo)定,其燒損率最高為3.8%,最低為2.0%,平均為2.6%,與其它焦化廠的情況基本吻合,隨后進(jìn)一步對干熄爐的操作參數(shù)進(jìn)行了固化。最終確定了控制循環(huán)氣體成分的最佳量為:CO2:12~13%;CO:4~6%;H2:2~3%;O2<1%;N2>66%,今后以此作為對干熄焦車間的考核指標(biāo)。
空氣導(dǎo)入開度由原來的75%左右降到45%左右。
3.2 氣體循環(huán)系統(tǒng)的密封性
干熄焦氣體循環(huán)系統(tǒng)正壓段 (即循環(huán)風(fēng)機(jī)出口至干熄爐人口)泄漏,容易造成預(yù)存段壓力較正常值低,同時循環(huán)氣體損失造成氮?dú)獾睦速M(fèi)。負(fù)壓段(干熄爐出口至循環(huán)風(fēng)機(jī)人口)泄漏,循環(huán)系統(tǒng)內(nèi)因漏進(jìn)了空氣而造成預(yù)存段壓力較正常值高,吸入大量空氣使循環(huán)系統(tǒng)內(nèi)氧氣含量上升,造成焦炭燒損。
3.3 預(yù)存段壓力的控制
為防止裝焦開啟爐蓋時爐內(nèi)氣體冒出或外界空氣大量吸入干熄爐內(nèi)燒損焦炭,同時為保持循環(huán)統(tǒng)壓力的穩(wěn)定性,干熄爐預(yù)存段壓力的理想控制值為0 Pa。但在實(shí)際生產(chǎn)中為便于調(diào)節(jié)和保證系統(tǒng)的安全運(yùn)行,將壓力值控制在土50Pa的范圍內(nèi)。通過穩(wěn)定預(yù)存段的壓力,避免了焦炭在預(yù)存段的燒損。
3.4 風(fēng)料比的影響
風(fēng)料比即循環(huán)風(fēng)量與排焦量的比值,是干熄焦鍋爐入口溫度調(diào)整的一個重要參數(shù)。風(fēng)料比過大會造成鍋爐入口溫度過低,嚴(yán)重影響鍋爐蒸汽產(chǎn)量,風(fēng)料比過低則使鍋爐入口溫度過高,當(dāng)鍋爐入口溫度高于960℃時會引發(fā)高溫事故,對鍋爐金屬構(gòu)件造成損害。因此,國內(nèi)外先進(jìn)干熄焦技術(shù)將風(fēng)料比控制在 1000—1500 m3/t 。
2009年3月份我廠對150噸干熄焦裝置的風(fēng)料比進(jìn)行了攻關(guān)。系統(tǒng)循環(huán)風(fēng)量按照1500Nm3/t紅焦的風(fēng)料比進(jìn)行調(diào)整,按照50Nm3/次的幅度逐步減小風(fēng)料比,每24h進(jìn)行一次調(diào)整,標(biāo)定當(dāng)天發(fā)電量和焦?fàn)t單產(chǎn),焦粉、除塵灰產(chǎn)率,尋找、確定最佳風(fēng)料比。根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果分析,得出結(jié)論如下:150t/h干熄焦優(yōu)化風(fēng)料比分別應(yīng)為1400Nm3/t紅焦。
4 結(jié)論
干熄焦焦炭的合理燒損率在1.0%左右。在實(shí)際生產(chǎn)過程中,必須強(qiáng)化生產(chǎn)操作,通過加強(qiáng)對可燃?xì)怏w成分的控制、加強(qiáng)系統(tǒng)密閉性、控制預(yù)存段壓力、控制風(fēng)料比等措施將焦炭燒損率盡可能的降低,使焦?fàn)t單產(chǎn)保持較穩(wěn)定水平,增加煉焦效益。
相關(guān)技術(shù)