近日,西北軸承軌道交通分廠中大型車間鼓勵(lì)員工投身到“五小”創(chuàng)新活動(dòng)中,積極開展工裝夾具攻關(guān)改造活動(dòng),成功改進(jìn)了“數(shù)控V4S立車車床工裝夾具”,用“小革新”書寫提效率、創(chuàng)收益的“大文章”。
遇難題,察實(shí)情
軌道交通分廠中大型車間鼓勵(lì)員工立足崗位動(dòng)腦筋、想辦法,從細(xì)微處入手,以“小革新”解難題、降成本、創(chuàng)效益。數(shù)控V4S立車加工中、大型套圈時(shí)一般采用三爪卡盤進(jìn)行裝夾,此過程繁瑣且工件找正困難,不能完全滿足工藝要求,尤其進(jìn)行薄壁套圈加工作業(yè)時(shí)極易產(chǎn)生變形、變形量不易控制、質(zhì)量不穩(wěn)定等問題。針對薄壁套圈變形問題,中大型車間購買并制作了相關(guān)配件,調(diào)動(dòng)員工積極參與,對夾具進(jìn)行優(yōu)化改造?! ?/P>
(改造前)
提質(zhì)效,出實(shí)招
如何能明顯提高勞動(dòng)效率、降低勞動(dòng)強(qiáng)度?中大型車間員工馬超根據(jù)分廠工作需求,結(jié)合自身經(jīng)驗(yàn),從設(shè)計(jì)、改裝、試車到調(diào)試,歷經(jīng)兩個(gè)月,通過采用壓蓋壓緊的方式制作工裝,有效解決了各類誤差。該改造項(xiàng)目投入成本低、經(jīng)濟(jì)效益高,在不影響原有機(jī)床結(jié)構(gòu)和功能的前提下,解決了加工薄壁套圈容易產(chǎn)生變形位移、振動(dòng)、垂直差和橢圓、質(zhì)量不穩(wěn)定等多年困擾的難題,使以車代磨產(chǎn)品質(zhì)量有了明顯提升。同時(shí),為自動(dòng)化生產(chǎn)和一人多機(jī)生產(chǎn)創(chuàng)造了良好條件,提高了加工效率和精度,有效減輕了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
(改造后)
抓創(chuàng)新,求實(shí)效
“五小”創(chuàng)新是生產(chǎn)一線實(shí)施創(chuàng)新創(chuàng)造和實(shí)現(xiàn)降本增效的重要途徑。下一步,軌道交通分廠將持續(xù)堅(jiān)持以創(chuàng)新思維突破技術(shù)瓶頸,以技術(shù)改造提升工作效能,讓“小革新”等活動(dòng)匯聚成公司高質(zhì)量發(fā)展的“大能量”。同時(shí),將不斷優(yōu)化改進(jìn)生產(chǎn)加工工藝,以優(yōu)化工裝擴(kuò)大以車代磨范圍為切入點(diǎn),大力推廣其他設(shè)備的“小改小革”工作,更好地服務(wù)分廠生產(chǎn)經(jīng)營工作,努力為公司高質(zhì)量發(fā)展做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。
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