螺旋板換熱器在粗苯貧富油換熱的應(yīng)用

作者: 2013年07月22日 來(lái)源: 瀏覽量:
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摘要:分析了浮頭式列管換熱器的故障現(xiàn)象及產(chǎn)生原因,提出改造方案,并根據(jù)改造后的實(shí)際情況將脫苯塔和貧富油換熱器部分的貧油工藝進(jìn)行了合理改進(jìn)。該項(xiàng)目具有投資少、工藝合理、操作簡(jiǎn)單、使生產(chǎn)更加穩(wěn)定、極大地提
摘要:分析了浮頭式列管換熱器的故障現(xiàn)象及產(chǎn)生原因,提出改造方案,并根據(jù)改造后的實(shí)際情況將脫苯塔和貧富油換熱器部分的貧油工藝進(jìn)行了合理改進(jìn)。該項(xiàng)目具有投資少、工藝合理、操作簡(jiǎn)單、使生產(chǎn)更加穩(wěn)定、極大地提高了粗苯生產(chǎn)的開工率和收率、減少生產(chǎn)成本等特點(diǎn)。
  關(guān)鍵詞:浮頭式列管換熱器  脫苯塔  貧油 富油螺  旋板換熱器
  1 概述
  天津天鐵煉焦化工有限公司回收分廠粗苯工段于2001年5月開工,其生產(chǎn)工藝是:利用洗油吸收焦?fàn)t煤氣當(dāng)中的苯變?yōu)楦挥?,再?duì)富油進(jìn)行加熱升溫達(dá)到180℃,并在脫苯塔中進(jìn)行蒸餾,將富油當(dāng)中的苯提煉出來(lái)變?yōu)楫a(chǎn)品; 此時(shí),富油又變?yōu)樨氂停?jīng)過換熱降溫達(dá)到26℃,再返回去吸收煤氣當(dāng)中的苯,如此循環(huán)往復(fù)。
  本文當(dāng)中提到的浮頭式列管油油換熱器和螺旋板式油油器,其安裝在貧油和富油交換熱量的地方,其作用是充分利用脫苯塔底部采出的190℃左右的貧油的廢熱給入脫苯塔的富油進(jìn)行加熱,最大限度地利用貧油當(dāng)中的廢熱,不僅可以減少加熱富油的煤氣用量,還可以減少冷卻貧油的冷卻水投入。
  到2002年9月,4臺(tái)浮頭式列管油油換熱器相繼出現(xiàn)貧富油串漏現(xiàn)象。當(dāng)時(shí),停工檢查,發(fā)現(xiàn)分別有4~5根列管出現(xiàn)腐蝕串漏情況,并立即進(jìn)行堵漏處理。到2002年11月,相繼又發(fā)現(xiàn)有10余根列管發(fā)生腐蝕串漏情況。此時(shí),浮頭式列管油油換熱器已經(jīng)出現(xiàn)一半左右的列管發(fā)生腐蝕串漏,堵漏處理后換熱面積急劇下降,無(wú)法滿足生產(chǎn)的需要。該換熱器設(shè)計(jì)使用壽命為15年,實(shí)際使用不到1年半。針對(duì)以上問題,我們組織技術(shù)人員進(jìn)行研究、考察后決定,進(jìn)行技術(shù)改造,用不銹鋼螺旋板換熱器替代原浮頭式換熱器,以防止串漏,并對(duì)相關(guān)貧油工藝進(jìn)行部分改造,提高粗苯生產(chǎn)的穩(wěn)定性及開工率。
   2 原因分析
     由于循環(huán)洗油在反復(fù)的與煤氣直接接觸的吸收過程中,煤氣中的雜質(zhì)(如:氨、等腐蝕性物質(zhì))不H2S斷的進(jìn)入粗苯洗油當(dāng)中。含有氨、等腐蝕性物質(zhì)的H2S富油經(jīng)過管式爐加熱到 180 ℃,在高溫下,氨、等 H2S腐蝕性物質(zhì)具有極強(qiáng)的腐蝕性。直接導(dǎo)致浮頭式列管油油換熱器的列管因腐蝕發(fā)生串漏現(xiàn)象。不僅降低了換熱器的使用壽命,而且使粗苯生產(chǎn)經(jīng)常性的停工。因此,粗苯的收率和產(chǎn)量大受影響。
     浮頭式列管油油換熱器的列管材質(zhì)雖然為不銹鋼,然而其管壁太?。ê穸葹?nbsp;2.5 mm),換熱面積又小,其本身就具有換熱效率較低,耐腐蝕能力較差的缺點(diǎn)。因此,必須改用高效耐腐蝕換熱器,并適當(dāng)增加換熱面積。
    3 改造方案
    3.1 將原4臺(tái)浮頭式換熱器(80 m2/臺(tái))拆除,安裝4臺(tái)不銹鋼螺旋板式換熱器(100 m2/臺(tái)),工藝管線做相應(yīng)配套改造。
    3.2 為克服螺旋板式換熱器換熱面積增大帶來(lái)的運(yùn)行阻力增大的缺點(diǎn), 再增加兩臺(tái)熱貧油泵(一開一備)。
    3.3 相關(guān)電器改造的備件均采用防爆型,所有改造工藝管道均采用不銹鋼材質(zhì)。此次改造的設(shè)備材料投資共需約 90 萬(wàn)元左右。
    4 改造過程
     經(jīng)過充分的技術(shù)研究和結(jié)合我分廠的生產(chǎn)實(shí)際,在2003年3月,將4臺(tái)浮頭式列管油油換熱器改造為4臺(tái)螺旋板換熱器(壁厚為 4 mm)。改造后設(shè)備的耐腐蝕性和換熱效率都得到了較大地提高,然而,運(yùn)行阻力卻增大了。為此,分廠因地制宜地將粗苯的部分生產(chǎn)工藝進(jìn)行了如下改造。
    4.1 脫苯塔貧油部分工藝原設(shè)計(jì)
     見圖 1。原設(shè)計(jì)中的脫苯塔底部的貧油是依靠與下部的貧油槽的高度落差產(chǎn)生的壓力,自流進(jìn)入浮頭式列管換熱器。貧油與富油進(jìn)行熱交換后再流回貧油槽,再經(jīng)過貧油泵送往貧油冷卻器進(jìn)行降溫處理。
                   
    缺點(diǎn)是浮頭式列管換熱器的換熱效率低,耐腐蝕能力差,因此經(jīng)常導(dǎo)致粗苯生產(chǎn)的停產(chǎn)。
    4.2 為了適應(yīng)新設(shè)備的工藝改造
    由于改造后的螺旋板換熱器板間距為15 mm,貧油經(jīng)過換熱器的運(yùn)行阻力已經(jīng)大于脫苯塔底部與貧油槽的高度差產(chǎn)生的壓力,如果還將脫苯塔底部的貧油直接進(jìn)入改造后的螺旋板換熱器,只依靠原來(lái)的靜壓,已經(jīng)無(wú)法使換熱后的貧油再回到底部的貧油槽,粗苯生產(chǎn)將無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行。
    為解決新的阻力問題,將這部分工藝改造。見圖2

                
                                 圖 2 改造后的脫苯塔和油油換熱器部分的工藝圖
    先讓脫苯塔底部的貧油直接進(jìn)入其下部的貧油槽。從貧油槽底部出來(lái)的熱貧油用一個(gè)新增的熱貧油泵經(jīng)過加壓后再進(jìn)入高效的螺旋板換熱器進(jìn)行換熱,解決了螺旋板換熱器的運(yùn)行阻力問題,使該部分工藝改造更加完善。
      5 運(yùn)行效果及比較
      5.1 設(shè)備壽命比較
     油油換熱器于2001年5月開工投產(chǎn),到2002年11月,4臺(tái)浮頭式列管油油換熱器相繼出現(xiàn)貧富油串漏現(xiàn)象,設(shè)備連續(xù)運(yùn)行一年半。從2003年3月該項(xiàng)目改造完畢,至2005年8月, 該系統(tǒng)已經(jīng)運(yùn)行2年零5個(gè)月,還沒有出現(xiàn)因換熱器腐蝕串漏而引起停工的事情發(fā)生。
    5.2 粗苯開工率提高及其增加的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)比較
    改造前:
    以2002年的粗苯生產(chǎn)狀況為例:2002年9月日浮頭式換熱器列管泄漏導(dǎo)致停產(chǎn),9月15日維修完畢, 此次停產(chǎn)共計(jì)7天;2002年11月17日浮頭式換熱器列管又發(fā)現(xiàn)泄漏并導(dǎo)致停產(chǎn),11月27日維修完畢,此次停產(chǎn)共計(jì)10天。
    改造后:
    從2003年3月該項(xiàng)目改造完畢,至2005年8月,該系統(tǒng)已經(jīng)運(yùn)行2年零5個(gè)月,還沒有出現(xiàn)因換熱器腐蝕串漏而引起停工的事情發(fā)生。因此,與 2002年相比,粗苯系統(tǒng)開工的時(shí)間提高了7+10=17天,粗苯日產(chǎn)量為33t,因此提高的粗苯產(chǎn)量為 17×33=561t,粗苯銷售價(jià)格為4000元/t,此項(xiàng)收益為561× 4000=224萬(wàn)元。
    5.3 換熱器后的貧富油溫度變化
    經(jīng)過螺旋板換熱器的富油溫度由原來(lái)的 130 ℃,上升至145 ℃; 經(jīng)過換熱器后的貧油溫度由原來(lái)的110℃,下降至85℃,更高效地利用了貧油的廢熱。
   5.4 由于油油換熱器后的貧油溫度由原來(lái)的 110℃,下降為 85℃,直接減輕了貧油一二段冷卻器的工作負(fù)荷, 減少了冷卻水用量。
   5.5 由于油油換熱器改造為高效的螺旋板換熱器后,
     粗苯管式爐的煤氣用量由原來(lái)的1050 m3/h,下降為現(xiàn)在的800 m3/h左右,直接節(jié)約煤氣用量250 m3/h。煤氣銷售價(jià)格為 0.7 元/ m3, 設(shè)粗苯全年開工時(shí)間為 320天, 因此每年節(jié)約煤氣創(chuàng)造的價(jià)值為:
   (1 050- 800)× × ×24 320 0.7=134 萬(wàn)元
    綜上所述,粗苯油油換熱器系統(tǒng)的成功改造運(yùn)行,每年可為公司創(chuàng)造直接經(jīng)濟(jì)效益為 224+134=358萬(wàn)元。
    6 結(jié)論
    6.1經(jīng)過我廠的實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行情況的驗(yàn)證,此項(xiàng)技術(shù)改造是非常成功的。
    6.2其技術(shù)創(chuàng)新亮點(diǎn)是選用了厚度為4 mm的不銹鋼螺旋板換熱器, 較大地提高了換熱器的耐腐蝕能力和換熱效率, 并且為了解決新設(shè)備存在的缺點(diǎn), 合理的改變了工藝流程, 使此項(xiàng)工藝改造趨于完美。
     6.3不僅高效地利用了貧油的廢熱給富油進(jìn)行加熱,極大的節(jié)約了管式爐的煤氣用量,減少了貧油冷卻器的冷卻水用量,而且使生產(chǎn)更為穩(wěn)定,提高了粗苯生產(chǎn)的開工率和粗苯產(chǎn)量,取得了非常明顯的經(jīng)濟(jì)效益。  
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