陽煤豐喜臨猗分公司一廠硫回收整合改造項目日前全面投運。項目投運后改善了脫硫工段生產(chǎn)狀況和脫硫液成分,緩解了脫硫塔堵塔問題,延長了系統(tǒng)運行周期。經(jīng)過兩個月的運行,該項目節(jié)支增效近40萬元,經(jīng)濟效益明顯。
該公司一分廠共有3套半水煤氣脫硫裝置,采用濕式氧化法栲膠脫硫工藝。長期以來,由于副鹽積累和溶液中懸浮硫高,脫硫塔堵塔和腐蝕嚴(yán)重,運行周期短,脫硫殘液的處理一度成為困擾著該公司。
2014年底,豐喜臨猗公司著手對3套半水煤氣脫硫的硫回收裝置進行整合改造,共改造安裝6臺熔硫釜、3臺壓濾機,將3套系統(tǒng)脫硫硫泡沫進行集中熔硫,將連續(xù)熔硫工藝改為板框式壓濾機壓濾加間歇熔硫工藝,過濾后清液返回至清液槽經(jīng)清液泵打回各系統(tǒng)貧液槽使用。
據(jù)技術(shù)人員介紹,實施硫回收整合改造項目后,泡沫中90%的脫硫液不經(jīng)過熔硫釜,降低了副鹽的生成量,提高了貧液質(zhì)量,大幅延長了脫硫系統(tǒng)運行周期;脫硫液質(zhì)量的提升提高了脫硫效率,使脫硫溶液循環(huán)量降低,噸氨電耗減少了6千瓦時,年節(jié)約電費85萬元;進入熔硫釜的脫硫液量的減少,也明顯降低了蒸汽消耗量,年可節(jié)約蒸汽費用100萬元;沉淀物、殘液量的大幅減少還緩解了污水處理壓力,年可減少溶液損失60萬元。4項合計年降耗增效240萬元左右。
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