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5000t/d生產(chǎn)線窯頭除塵器電改袋及運行經(jīng)驗

作者: 2016年04月11日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 瀏覽量:
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1窯頭廢氣系統(tǒng)工藝狀況及改造原因 我集團微山公司5000t/d生產(chǎn)線于2011年5月投入運行,回轉(zhuǎn)窯窯頭廢氣采用電除塵器的處理方式,其規(guī)格型號為BS93034/12.5/3×10/0.4,原設(shè)計排放標準為<50mg/m³(標態(tài))。

1窯頭廢氣系統(tǒng)工藝狀況及改造原因

我集團微山公司5000t/d生產(chǎn)線于2011年5月投入運行,回轉(zhuǎn)窯窯頭廢氣采用電除塵器的處理方式,其規(guī)格型號為BS93034/12.5/3×10/0.4,原設(shè)計排放標準為<50mg/m³(標態(tài))。窯頭排風(fēng)機規(guī)格型號為Y4-73-14№31.5F,處理風(fēng)量620000m³/h,全壓為2000Pa,配用電動機型號為Y5603-10,額定功率為560kW。當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門要求公司實施煙氣粉塵治理設(shè)施提標改造,確保各煙氣粉塵污染物排放濃度限值達到DB37/2373—2013《山東省建材工業(yè)大氣污染物排放標準》30mg/m³(標態(tài))。2014年3~6月對該除塵系統(tǒng)進行了技術(shù)改造,改造后收塵達到新的排放標準。但運行一段時間后,發(fā)現(xiàn)對旁邊的回轉(zhuǎn)窯配套的煤磨及其收塵運行有影響,經(jīng)過排查分析,找到了原因,通過對中控操作方法進行改進,也解決了存在的問題。

2除塵器改造方案

2.1冷卻系統(tǒng)方案的選取

電除塵器耐煙氣高溫設(shè)計值是瞬間最高煙氣溫度400℃,而改為袋除塵器后,濾袋濾料耐最高煙氣溫度為240℃,余熱發(fā)電投運時入袋除塵器煙氣溫度為110~130℃,余熱發(fā)電關(guān)閉及回轉(zhuǎn)窯出現(xiàn)竄紅料等特殊工況時,入袋除塵器煙氣溫度會超過濾袋的耐最高溫度240℃,因此電除塵器改袋除塵器后,需要安裝煙氣冷卻系統(tǒng)。我集團新建窯的窯頭袋除塵冷卻系統(tǒng)全部采用空氣冷卻器,5000t/d生產(chǎn)線窯頭空氣冷卻器配置20臺11kW的冷卻風(fēng)機,總用電負荷220kW??諝饫鋮s器及其管路的阻力500~600Pa。考慮到現(xiàn)有生產(chǎn)線改造,空氣冷卻器加上進出風(fēng)管道及其輸送設(shè)施,整套設(shè)施占地面積大,空間工藝布置較困難;冷卻器安裝需土建施工,改造周期長;設(shè)備投資相對較高;增加系統(tǒng)阻力及冷卻用電負荷;還有一種煙氣冷卻方案,在篦冷機安裝煙氣噴霧冷卻系統(tǒng)。考慮到只有在余熱發(fā)電不開啟和回轉(zhuǎn)窯工藝出現(xiàn)故障等特殊工況時,才啟用煙氣冷卻裝置,相對回轉(zhuǎn)窯的運轉(zhuǎn),冷卻系統(tǒng)運轉(zhuǎn)率非常低,而且不增加系統(tǒng)阻力,工藝布置容易,投資低。我們選取在篦冷機采用噴霧冷卻系統(tǒng)方案。

篦冷機噴霧冷卻系統(tǒng)具體工藝設(shè)備:設(shè)計在篦冷機安裝13支雙流體噴槍,在二段兩側(cè)各安裝2支,在三段兩側(cè)各安裝3支,在頂部安裝3支。當(dāng)煙氣超過設(shè)定的溫度140℃時,開啟一臺水泵,如果溫度再高,再開啟第二臺水泵,低于140℃,水泵自動停止。如果溫度超過170℃時,冷風(fēng)閥自動打開,并降低窯頭排風(fēng)機的轉(zhuǎn)速,必要時,減少回轉(zhuǎn)窯的臺時產(chǎn)量,確保入袋除塵器的煙氣溫度在濾袋濾料適宜溫度范圍內(nèi)。在篦冷機旁安裝一臺吹堵風(fēng)機,窯系統(tǒng)點火后,啟動吹堵風(fēng)機,保護噴槍霧化噴嘴。

2.2除塵器本體改造方案

1)保留排灰系統(tǒng)、灰斗、進氣口、出氣口和外殼。

2)拆除電場的殼體頂蓋、內(nèi)部振打和灰斗內(nèi)阻流板等全部構(gòu)件。

3)新安裝袋除塵器的工作內(nèi)容:①安裝分風(fēng)板、噴吹單元;②安裝凈氣箱,使除塵器構(gòu)成一個整體;③安裝出風(fēng)管及排風(fēng)閥;④安裝濾袋及袋籠;⑤恢復(fù)拆除的保溫系統(tǒng)。殼體由原電除塵部分殼體和新裝入的噴吹單元、凈氣箱(換袋室)、出風(fēng)管道、擋風(fēng)裝置等部分組成。袋除塵器是由若干室組成。原電除塵器側(cè)板以及新裝入的噴吹單元、擋風(fēng)裝置組成各收塵室。收塵室上部與凈氣箱相連,每個凈氣箱頂部通過排風(fēng)閥(12套)與出風(fēng)管道連接,除塵器由12個收塵室雙排列組成收塵整體。

2.3換袋方式的設(shè)計選型

袋除塵器大多采用頂部換袋方式,凈氣室高度在800mm左右,這種方式頂部檢修門較多。如果檢修門密封維護不好,產(chǎn)生漏風(fēng)的幾率大,有數(shù)據(jù)統(tǒng)計表明,頂部換袋結(jié)構(gòu)漏風(fēng)率有的高達16%。漏入冷風(fēng)會使含酸性成分的煙氣結(jié)露腐蝕籠骨、花板、殼體;漏入雨水會造成糊袋,袋除塵器壓差的增高,會導(dǎo)致系統(tǒng)的負壓不足,中控操作人員需提高風(fēng)機轉(zhuǎn)速,加大風(fēng)機電動機功率,造成能耗升高資源浪費。

本方案經(jīng)論證采用室內(nèi)換袋的結(jié)構(gòu),即凈氣室高度為3688mm,在內(nèi)部安裝、更換濾袋和袋籠,每個室在側(cè)部有一個雙層檢修門(自帶防雨功能),能保證結(jié)構(gòu)漏風(fēng)率長期低于2.5%,特別適應(yīng)負壓工況,能有效解決漏風(fēng)、糊袋導(dǎo)致的尾排風(fēng)機電耗高的問題。

2.4濾袋和袋籠的選型

余熱發(fā)電正常運行時,入收塵管道的測點溫度為110~130℃??紤]到開窯余熱發(fā)電系統(tǒng)未啟動和余熱發(fā)電系統(tǒng)故障停機特殊工況時,入袋除塵器的煙氣溫度會升高,采用耐高溫200℃材質(zhì)為Nomex濾料。濾袋規(guī)格Φ160mm×7500mm,數(shù)量為2640個。袋籠選用了快裝型兩截式袋籠?;\骨用有機硅防腐噴鍍,以降低濕煙氣對袋籠的腐蝕。

2.5濾袋清灰模式

既可以采用在線清灰,也可以實現(xiàn)離線清灰的模式。正常運行時一般采用在線清灰模式。當(dāng)濾袋壓差大時,需要加大清灰頻次,則采用離線清灰的模式;需在線檢修時,也采用離線清灰的模式。

2.6窯頭排風(fēng)機的改造方案

除塵器電改袋后會增加系統(tǒng)阻力,為保證回轉(zhuǎn)窯工藝平衡用風(fēng),避免風(fēng)壓不足,對窯頭排風(fēng)機和電動機進行了改造,原風(fēng)機的土建基礎(chǔ)不變,風(fēng)機殼體進出風(fēng)管道不變,更換風(fēng)機轉(zhuǎn)子1套。改造后,風(fēng)機型號為Y4-73-14№30F,處理風(fēng)量620000m3/h,風(fēng)壓3600Pa,配用電動機型號為YRKK560-8,額定功率1000kW。

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標簽:窯頭除塵器

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