我公司5000t/d生產(chǎn)線余熱發(fā)電系統(tǒng)的鍋爐蒸發(fā)量一直沒達(dá)到額定值,發(fā)電機(jī)組在不理想的狀態(tài)下工作,為了提高發(fā)電效率,于2012年3月利用檢修的時(shí)機(jī),對(duì)窯頭廢氣實(shí)施了循環(huán)再利用節(jié)能改造,提高了發(fā)電效率?,F(xiàn)將技改情況介紹如下,供大家參考。
1技改前生產(chǎn)運(yùn)行情況
窯頭AQC鍋爐設(shè)計(jì)蒸發(fā)量為22.8t/h,發(fā)電機(jī)容量為9MW。日發(fā)電量平均基本在7500kW/h左右,噸熟料發(fā)電量在33~34度左右。鍋爐蒸發(fā)量遠(yuǎn)沒達(dá)到設(shè)計(jì)能力。技改前主要的運(yùn)行參數(shù)見表1。
2原因分析
窯頭鍋爐的蒸發(fā)量偏低,主要是因?yàn)檫M(jìn)入鍋爐的煙氣溫度不高、不穩(wěn)定造成的。煙氣溫度運(yùn)行參數(shù)見圖1。
3技改方案
3.1措施
通過分析研究,對(duì)頭排風(fēng)機(jī)出口風(fēng)溫作了詳細(xì)檢測,風(fēng)溫在80℃左右,熱風(fēng)進(jìn)入篦冷機(jī)對(duì)熟料的冷卻和內(nèi)部托輪是否有影響,也作了相應(yīng)的分析,并在原來的基礎(chǔ)上對(duì)窯頭外排廢氣進(jìn)行改造。
3.2方案
利用鐵管將頭排風(fēng)機(jī)的出口與篦冷機(jī)二段的冷卻風(fēng)機(jī)進(jìn)口相連接(見圖2),依靠頭排風(fēng)機(jī)出口的正壓和冷卻風(fēng)機(jī)進(jìn)口的負(fù)壓將廢氣熱風(fēng)引到篦冷機(jī)內(nèi),對(duì)熟料進(jìn)行冷卻。
標(biāo)簽:窯頭余熱發(fā)電
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