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制藥工藝中的蒸汽節(jié)能案例分享
眼力健是一家大型制藥企業(yè),在其生產(chǎn)工藝過程中使用了12只酰化罐,利用蒸汽作為熱源, 通過夾套加熱,利用氣動控制閥控制工藝溫度至130℃~140℃之間,利用疏水閥排除冷凝水
蒸汽壓力4~5barg,蒸汽用量約為300kg/h,用DN40氣動控制閥加溫度感應(yīng)器控制溫度。冷凝水排放管為DN25,開始使用的是國產(chǎn)浮球疏水閥,后改為某倒吊桶疏水閥(DN25口徑)。應(yīng)用效果比用國產(chǎn)疏水閥要好,但是工藝過程還不能達到理想狀態(tài),使用一段時間后蒸汽泄漏比較嚴重,實際蒸汽用量比理論計算值要高出很多。
受各種因素的影響,為了降低生產(chǎn)成本,保護環(huán)境,節(jié)約蒸汽及利用冷凝水余熱成了改造的重點。
經(jīng)過現(xiàn)場觀察和分析,決定從疏水閥入手。由于使用的是熱電廠的過熱蒸汽,蒸汽品質(zhì)沒有大的問題,疏水閥的安裝也沒有問題,冷凝水直接排放,不存在背壓。
首先需要考慮疏水閥的選型問題,由于倒吊桶疏水閥雖然能夠有效排除冷凝水,但是由于其結(jié)構(gòu)決定了空氣及不凝性氣體的排放不是十分有效,這樣容易導(dǎo)致設(shè)備積水,影響設(shè)備的工作效率。選用一只杭州瓦特節(jié)能的DN25口徑帶熱靜力排空氣閥的浮球疏水閥實驗
更換以后,發(fā)現(xiàn)在起機后工作正常,但是經(jīng)過一段時間后發(fā)現(xiàn)工藝溫度上升時間反而比原來要長。經(jīng)常要人工去打開排放閥幾秒鐘后才能恢復(fù)到開始最佳狀態(tài)。不僅影響生產(chǎn)效率,同時浪費蒸汽能源,不能達到節(jié)能目的。
經(jīng)過仔細分析及現(xiàn)場觀察,發(fā)現(xiàn)是“汽鎖”在作怪。由于蒸汽從設(shè)備盤管中經(jīng)過換熱后形成冷凝水,要經(jīng)過大約2~3米長的DN40直管段,再經(jīng)過縮徑后到達疏水閥這樣當負荷很小時,這段管道中全部充滿蒸汽,疏水閥此時會關(guān)閉。當負荷再變大時,由于疏水閥此時處于關(guān)閉狀態(tài),其前端的管道內(nèi)又聚集了蒸汽,會使大量冷凝水積存在設(shè)備中無法及時流到疏水閥內(nèi)排放,形成汽鎖,從而使設(shè)備工作效率下降。同時,過長的管道會造成熱量損失,浪費能源。
蒸汽汽鎖在很多工藝過程中都會產(chǎn)生,有些是設(shè)備的結(jié)構(gòu)型式導(dǎo)致,有些是由于安裝不當導(dǎo)致。由設(shè)備結(jié)構(gòu)型式導(dǎo)致的汽鎖無法避免,例如傾卸式蒸煮鍋、燙衣機及砑光機、干燥滾筒、多滾筒式干燥器等。下圖給出了滾筒內(nèi)汽鎖產(chǎn)生的過程:
這種類型的汽鎖可選用帶破汽鎖裝置的浮球疏水閥解決。對于安裝不當造成的汽鎖,可以通過重新布置管路解決。疏水閥安裝時應(yīng)盡量靠近設(shè)備出口,而且需要安裝在出口的下端。這樣汽鎖就不會產(chǎn)生。也就不會降低設(shè)備的生產(chǎn)效率。經(jīng)過改造,所有問題得到解決,同時為客戶節(jié)約了一部分成本,重要的是生產(chǎn)效率大大提高,蒸汽用量明顯減少,達到預(yù)想的目標。
標簽:蒸汽疏水閥
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