吉林石化電解裝置氯化氫合成爐熱能回收創(chuàng)實效

作者: 2018年08月31日 來源:全球化工設(shè)備網(wǎng) 瀏覽量:
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“吉林石化通過使用新型研發(fā)電解裝置第二代石墨合成爐,進(jìn)行熱能回收再利用,爐體夾套采取碳鋼制造、致密石墨及特殊樹脂,目前,已運(yùn)行近一個月的時間,熱能利用率可達(dá)到50%~60%,實現(xiàn)裝置節(jié)能降耗?!奔质?
“吉林石化通過使用新型研發(fā)電解裝置第二代石墨合成爐,進(jìn)行熱能回收再利用,爐體夾套采取碳鋼制造、致密石墨及特殊樹脂,目前,已運(yùn)行近一個月的時間,熱能利用率可達(dá)到50%~60%,實現(xiàn)裝置節(jié)能降耗。”吉林石化公司電石廠項目負(fù)責(zé)人近日介紹說。
  據(jù)了解,吉林石化氯化氫合成裝置已運(yùn)行近12年,設(shè)計生產(chǎn)5萬噸/年氯化氫氣體。改造前該裝置運(yùn)行費用較高,大量氯化氫合成燃燒熱隨著循環(huán)水流失,熱能未有效利用,同時也浪費了大量的水資源和電能。此外,由于使用石墨制的氯化氫合成爐副產(chǎn)熱水或低壓蒸汽,石墨是非金屬脆性材料,副產(chǎn)蒸汽(熱水)時存在安全隱患,而且熱能的利用率只能達(dá)到30%~40%。另外,為防止石墨爐筒受熱升溫過快導(dǎo)致爆裂,合成爐點火開車后,要小負(fù)荷運(yùn)行約2個小時后才能提升負(fù)荷,給生產(chǎn)負(fù)荷調(diào)整帶來不便。
  為此,該廠成立項目可研小組,廣泛查閱資料,深入調(diào)研,結(jié)合生產(chǎn)實際,編制項目方案。經(jīng)研究,副產(chǎn)熱水石墨合成爐是在上千臺正壓二合一氯化氫合成爐及二合一副產(chǎn)蒸汽合成爐的生產(chǎn)經(jīng)驗基礎(chǔ)上,2009年推出市場使用,由于副產(chǎn)熱水合成爐壓力適中,設(shè)備采用高密石墨,專利加工鉆孔冷卻段石墨采用進(jìn)口配方改性樹脂浸漬,經(jīng)過60個小時高溫、高壓下碳化處理,增加了樹脂的耐溫性能,縮小了石墨與樹脂兩種不同物體的膨脹系數(shù),消除了在一定高溫下的應(yīng)力,確保設(shè)備能正常運(yùn)行。
  據(jù)測算,改造后,按現(xiàn)負(fù)荷每天生產(chǎn)120噸鹽酸,所產(chǎn)熱水每年可替代8712噸低壓蒸汽,創(chuàng)效122萬元;循環(huán)水用量每小時可降低200噸,全年節(jié)水128萬元;同時,停用裝置內(nèi)循環(huán)水泵,可節(jié)電100萬元。通過計算,全年可實現(xiàn)節(jié)約能源,增加效益198萬元。
  更新改造現(xiàn)有合成裝置合成爐,采用行業(yè)現(xiàn)已經(jīng)通用的合成氯化氫同時副產(chǎn)熱水的二合一合成爐,副產(chǎn)的80~90℃熱水替代蒸汽供給電解車間鹽水工序化鹽使用,使熱能合理使用。在使用改造后的合成爐時,停用車間內(nèi)部使用循環(huán)水泵,有效降低了裝置運(yùn)行成本。同時,組合式二合一副產(chǎn)熱水合成爐的改造,完全按現(xiàn)有合成爐尺寸與管口方位,節(jié)省施工時間與經(jīng)費,切實為公司、工廠節(jié)能降耗、可持續(xù)發(fā)展做出新貢獻(xiàn)。
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