自SNCR脫硝技術(shù)引入以來,目前全國已采用了近千套SNCR脫硝裝置。受制于環(huán)保公司設(shè)計能力和部分從業(yè)人員對化工技能相對薄弱的影響,SNCR脫硝系統(tǒng)工藝裝備性能頻頻失利。隨著國家環(huán)保力度加大,2016年至2018年將是眾多已采用SNCR脫硝裝置改造的高峰期,通過三個典型SNCR脫硝裝置改造實例加以闡述。
1NOx不達標排放項目
1.1項目情況
2013年5月,江蘇某5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線新采用1套SNCR脫硝裝置,項目投運后,NOx一直不能穩(wěn)定達標排放,無法滿足環(huán)保驗收。2014年11月9日~11月23日進行為期2周的技術(shù)改造,該生產(chǎn)線實現(xiàn)了NOX的穩(wěn)定達標排放。
1.2問題分析
?。?)存在的問題。通過現(xiàn)場調(diào)研,該SNCR脫下裝置主要存在7類問題。
①NOx不能穩(wěn)定達標排放,不能滿足環(huán)保驗收。
②還原劑有效利用率偏低,低于正常值10%~20%。
③脫硝設(shè)備運行時,系統(tǒng)煤耗明顯增加。
④設(shè)備運行不穩(wěn)定,噴射系統(tǒng)時常堵塞。
⑤現(xiàn)場工作環(huán)境惡劣,氨味重。
⑥脫硝設(shè)備運行時,偶爾會出現(xiàn)NOx濃度不降反增現(xiàn)象。
⑦現(xiàn)場管理混亂,操作人員對脫硝系統(tǒng)不熟悉。
?。?)出現(xiàn)問題的原因。通過實地觀察分析,存在以上問題的原因主要有5點。
①原脫硝工藝系統(tǒng)設(shè)計缺陷。如噴射系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)程度低,不能及時調(diào)節(jié)各噴槍中還原劑流量,導致NOx不能穩(wěn)定達標排放。
②噴槍均布置不合理,無溫度反饋,不能及時判斷噴氨點的溫度情況,致使還原劑有效利用率偏低。
③還原劑濃度選取太低以及噴槍安裝法蘭漏風嚴重,使窯系統(tǒng)煤耗明顯增加。
④氨儲罐及氨儲罐呼吸閥都安裝在室內(nèi),不利于緩釋氣體的擴散。
⑤企業(yè)脫硝項目組中沒有一名化工專業(yè)人員,操作人員對SNCR化工工藝理解能力不足,不能很好的駕馭脫硝工藝系統(tǒng)。
1.3改造措施
針對以上分析結(jié)果,采取如下5項措施,實現(xiàn)了該SNCR脫硝系統(tǒng)的優(yōu)化。
①增加2只噴槍,重新布置噴槍位置,將7只噴槍分成兩組,將原單一平面布置改造成雙層鋸齒狀分布,同時增加一對還原劑流量調(diào)節(jié)閥,進行分層控制見圖1。
②適當提高還原劑濃度,同時在噴槍接頭使用密封墊片,減小漏風量。
③將原氨儲罐換呼吸閥布置到室外,降低室內(nèi)氨濃度。
④增設(shè)兩組測溫裝置,實現(xiàn)噴氨與溫度的連鎖控制。
⑤對企業(yè)脫硝操作人員進行現(xiàn)場培訓、現(xiàn)場操作考核、筆試考核,同時為操作人員提供處理類似事故的模擬光盤1份。
1.4改造后性能分析
脫硝工藝裝備改造后,在當?shù)丨h(huán)保部門的見證下,經(jīng)過連續(xù)24h+72h檢測,氮氧化物排放符合當?shù)丨h(huán)保要求。
在工藝設(shè)備改造后,雖然實現(xiàn)NOx的穩(wěn)定達標排放,但是依舊存在其它問題,如還原劑的有效利用率依然不高,還有10%~15%的提升空間;系統(tǒng)煤耗理論上可以不增加,還有降低的余地;人為氨損依舊沒能徹底解決等。
標簽:SNCR脫硝工程改造
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